傳統(tǒng)流化床的原篩板為不銹鋼,長寬1410mmx7750mm,厚3mm,均布φ3mm的孔,使用數(shù)月后,篩板縱向開裂嚴重,開裂最長的區(qū)域在篩板中間,達3~4m,篩板下面的加強框也斷裂,致使物料不走料,堆積在床頭,不僅增強了工人的勞動強度,生產(chǎn)能力大幅降低,其烘干效果也差。經(jīng)過多次的修補后,仍然開裂,生產(chǎn)非常被動,生產(chǎn)能力達不到一半。
經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)振動流化床的設(shè)計、制造不符合氯化鈣生產(chǎn)的條件:
1)篩板選材為不銹鋼,而氯離子對不銹鋼的晶界有強烈的腐蝕作用,外加篩板受電機激振力的作用,使篩板收到應力腐蝕,首先從晶界處撕裂;
2)篩板下面焊接的加強用“井”字框拼接不合理,因為振動電機在振動時產(chǎn)生的振動力也分解一對橫向應力作用于篩板,“井”字框拼接不合理造成“井”字框斷裂,從而減小了篩板的橫向抗拉強度。
針對以上情況,作出了如下改動:
1)篩板改材質(zhì)為Q235|A,板厚4mm;
2)篩板由7塊小篩板拼接而成,不存有縱向焊,每塊小篩板折邊成“U”型;
3)“井”字形加強框采用扁鋼50x5,材質(zhì)為Q235|A,橫向為一整條,縱向均為長300mm短條,拼焊成整個“井”字架,每個角滿焊牢固,與篩板間斷焊接,不僅增強了篩板的強度,也增強了篩板的剛度,使篩板的整個振動頻率趨于一致,便于物料的運行暢通。